揚子石化攻克PTA枯燥機行業(yè)運轉(zhuǎn)難題
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歷經(jīng)長期性的技術(shù)性攻關(guān),日前,揚子石化制藥廠取得成功攻破了PTA設(shè)備干燥機的運行難點,干燥機的運行周期時間由原先的3個月增加至八個月之上,變成領(lǐng)域內(nèi)領(lǐng)先地位。
干燥機是PTA設(shè)備的主要設(shè)備。因為設(shè)計方案、運行等要素的危害,干燥機歷經(jīng)一段時間的長周期運行,干燥機通道端列管結(jié)料,循環(huán)系統(tǒng)載氣安全通道阻塞,干燥機氣體壓力上升,最后造成 干燥機入料端螺旋式運輸器電流量起伏,迫不得已關(guān)機酸處理干燥機。因此,制藥廠攻關(guān)工作組詳細(xì)分析干燥機列管結(jié)料、載氣安全通道阻塞的各層面緣故,從人、機、料、法、環(huán)等五個關(guān)鍵層面制訂整改措施。
攻關(guān)工作組最先從根源考慮,提升過濾機的過慮實際效果,緩解干燥機列管結(jié)壁。她們對兩部過濾機冰醋酸清洗總流量分線操縱,完成一對一實際操作計量檢定精確;對過濾機清洗液噴頭開展改形,提升清洗液做霧化實際效果,清洗液歷經(jīng)噴頭功效后由原先柱狀變成扇型,商品中灰分獲得了操縱;在過濾機再造區(qū)提升過濾機冰醋酸、蒸氣二合一清洗自噴,提升過慮再造實際效果,減少厭氧顆粒污泥含濕量;過濾機運行轉(zhuǎn)速比、變速完成遠(yuǎn)程控制智能化監(jiān)控和操縱。
次之,攻關(guān)工作組制訂了一系列對策,清除干燥機列管結(jié)壁阻塞狀況。對于過濾機入料儲罐溫度高,導(dǎo)致過濾機壓濾機濾布運行周期時間短,溢流式管道不暢,過濾機開料含濕量提升,干燥機列管非常容易結(jié)壁的病癥,攻關(guān)工作組改善了放空管線,保證了放空管線的通暢,清除了過濾機溢流式不暢狀況,而且合理操縱過濾機入料儲罐的溫度;對于干燥機加溫蒸氣凝液排出來不暢難題,導(dǎo)致原材料加溫不充足,干燥機列管非常容易結(jié)壁的要素,攻關(guān)工作組在干燥機凝液系統(tǒng)軟件提升了凝液儲罐,液位儀調(diào)節(jié)閥門加設(shè)旁通,液位儀操縱由原先蒸汽疏水閥改成自力式調(diào)節(jié)閥操縱,進而提升了原材料加溫實際效果,防止干燥機列管結(jié)壁;對于干燥機列管排氣管帽阻塞的狀況,攻關(guān)工作組對排氣管帽開展改形,擴張直徑,使排氣管帽排氣管通暢;加設(shè)干燥機煙筒斜管沉淀池觀查孔,線上清除斜管沉淀池結(jié)料,保證干燥機循環(huán)系統(tǒng)載氣通暢。
歷經(jīng)長期性的剖析和探索,攻關(guān)工作組找到清除干燥機結(jié)壁的方式,使干燥機結(jié)壁狀況大幅緩解,長時間負(fù)荷運行獲得了增加,運行周期時間由原先3個月到現(xiàn)在八個月之上。
先前,干燥機載氣電加熱器列管結(jié)料,導(dǎo)致干燥機循環(huán)系統(tǒng)載氣受阻,干燥機氣體壓力升高,對電加熱器轉(zhuǎn)換清除均是授權(quán)委托技術(shù)專業(yè)企業(yè)開展水射流清理,現(xiàn)階段,揚子江制藥廠還開發(fā)設(shè)計運用了稀堿迅速清理法,清理方式簡易合理,職位員工可以獨立進行,每一年節(jié)省機械設(shè)備水射流清理花費五萬多元化。
初始工藝技術(shù)中,干燥機一年最少必須按時酸處理3次,每一次干燥機酸處理設(shè)備必須泊車。如今,歷經(jīng)攻關(guān)工作組執(zhí)行了一系列整改措施,干燥機運行周期時間獲得增加后,每一年可降低干燥機關(guān)機酸處理2次,節(jié)約設(shè)備泊車損害、其他模塊保持運行等花費累計年創(chuàng)效200余萬元。現(xiàn)階段,揚子石化早已申請辦理了線上熱處理工藝技術(shù)性等三項專利權(quán)和特有技術(shù)性,早已在領(lǐng)域內(nèi)應(yīng)用推廣。
來源于:中石化新聞

