乙烷裂解爐--國際初次采用美國TP S&W公司技術
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歷經2個月的方案論證、1周的吹掃臨時線突擊施工以及1周的吹掃打靶,由十建承建的外資新浦化學綜合利用項目超高壓蒸汽系統歷時7天完成了吹掃,被業主稱之為一個創紀錄的“211”工程,
外資新浦化學綜合利用項目乙烷裂解爐屬國內首次采用美國TP S&W公司技術,具有高效和可靠性急冷塔設計、先進的回收系統、前脫丙烷和前加氫的分離工藝等技術。該超高壓蒸汽系統自老廠區電廠開始,經過界外管廊,到達乙烯裝置現場,全長3000余米,最大管徑600mm、最小管徑15mm,在乙烯裝置現場共設置了7處吹掃點,其中5處打靶點,采用了電廠單獨鍋爐供汽保證現場吹掃的方式。
為確保超高壓蒸汽系統吹掃工作的順利進行,十建項目團隊事先組織了技術、安全和質量人員對整個超高壓蒸汽系統包括吹掃臨時線進行了認真細致的檢查,聯合設計、監理、業主對吹掃條件進行了確認,并通過對現場的吹掃臨時線和消音器進行了安全硬防護和警示告知,在靶片更換位置提前搭設了腳手架操作平臺以及臨時線進行保溫等措施,保證了吹掃期間的安全和質量要求,同時,針對國外閥門到貨晚的情況,合理規劃了吹掃前和吹掃后的施工部署,現場施工資源得到合理利用。
由于該項目吹掃期間恰逢工藝管道收尾階段,考慮到吹掃噪音對施工人員的不利影響以及吹掃臨時線可能存在的安全因素,十建項目部的每一位施工人員佩戴了防噪耳塞,采取了白天小流量暖管、夜間吹掃打靶的方式,降低了蒸汽吹掃對現場施工的影響,并安排了經驗豐富的施工人員配合業主“三班倒”,在吹掃期間做好了巡檢和靶片更換工作。
經過與業主生產車間的共同努力,超高壓蒸汽系統吹掃工作從2018年12月1日開始,到2018年12月7日吹掃合格,為下一步裂解氣壓縮機試車創造了有利條件。
來源:中國石化新聞網

